金隆铜业公司实现首季生产“开门红”

  今年一季度,金隆铜业公司以开局即决战、起步即冲刺,全方位深入推行精益运营管理,主产品产量实现全面超额完成计划,其中阴极铜、硫酸、电金、电银分别完成季度计划的104%、104%、107%和116%,实现首季生产“开门红”。

  该公司紧扣生产发展目标,以各课室协同为抓手,实现生产高效运转。熔炼与精炼作为生产前端核心工序,是整条产业链高效运转的基石,二者深度协同、互为支撑,实现产能与质量双提升。

  今年一季度,熔炼系统紧盯炉况稳定管控,优化配料方案与熔炼工艺参数,强化设备巡检与故障预判,全力保障炉体连续高效作业,闪速炉作业率稳定至99.45%,有效突破前端产能瓶颈。精炼工序通过优化转炉工序生产调度安排,进一步强化作业连续性。阳极炉工序增加关键密封点点检频次,有效提升烟气捕集效率和炉口维护水平,同时推行“双车并进”模式,大幅加快铜水周转进出速度,一系列协同措施落地有效促进转炉、阳极炉单日炉次再创历史新高,分别达到了8.1炉和4炉,为后续工序提供了足量优质的产品。

  该公司还以前端工序平稳运行为后续工序高效生产创造了优质条件,推动产业链产品持续提升。稀贵工序作为产业链末端,大力开展技术革新,针对阳极泥处理瓶颈难题,将压力釜单釜通氧升级为双釜通氧,改进常压釜过滤终点判断标准,从单一温度判定优化为结合沉积时间、溶液体积的综合判定模式,同时优化压滤系统、更换新型滤布提升过滤速度,一季度铜阳极泥单月处理干量突破600吨,实现了阳极泥处理量的历史性突破。

  值得一提的是

  在面对外部市场铜加工费持续走低、硫酸价格坚挺的环境下,该公司硫酸课作为生产主力,紧紧围绕“稳产高产、降本增效”核心主线精准发力。

  通过优化工艺操作流程,实施脱硫剂梯级控制、联动调节风机负荷、利用谷电运行中和系统、以废水替代新水等一系列务实举措,有效削减了电力、天然气及新水等资源消耗,推动各项关键消耗指标稳步下降。

  今年一季度,硫酸生产系统累计生产硫酸29.5万吨,较年度预算超产1.06万吨;吨酸电单耗较预算下降4.3%,吨酸综合能耗较计划下降3%,吨酸新水消耗较计划下降13%,主要能耗指标全面优于预算目标,为企业带来可观的经济效益。

 



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